批评归批评,还得认真排查。那么,又该如何排查呢?首先是调取故障录波事件发生时PT(电压)波形图:初步可以确定故障相(电压异常降低或为零的相);其次对PT故障相电压回路进行检查,测量三相高压熔断器电阻值、柜内二次空开、电压二次回路对地绝缘;三是根据测量数据可以确定故障相具体位置,本次故障点点为PT 柜内B相高压熔断器,B 相电阻“∞(无穷大)”,即 B 相熔断器熔断。 或许有人说,为什么熔断器熔丝熔断了呢? 查阅教科书上的“标准答案”,电压互感器高压熔断器原因主要有: 系统发生单相间隙电弧接地、系统发生铁磁谐振、电压互感器内部发生单相接地或层间、相间短路故障、电压互感器二次回路发生短路而二次熔丝选择太粗而未熔断。 结合以上原因进行分析,重新对电压互感器一次、二次进行排查、绝缘测试,显示设备正常(无短路点、无绝缘降低部位),还是未能查找到真实原因,是不是还有其它原因呢?是熔断器老化了吗?还是另有原因? 经咨询厂家技术人员,确定 PT 高压熔断器无具体使用年限规定,所以不存在“老化”一说。在深入排查,取下 10.5kV 1 号发电机机端 PT 一次侧 B 相高压熔断器进行详细检查,发现 B 相高压熔断器下端接触铜帽松动。 那么,是什么原因让熔断器的铜帽松动呢?产品质量缺陷还是外部因素引起的? 其实事件未必都是设备不行。 有人说:人的不安全行为才是最大的隐患,一点不假,找了半天设备的原因,都无法确定真实原因,最终才弄明白是“人祸”: 原来,安装人员安装 B 相熔断器时,未把握好两端的接触面,使得安装过程中位置不正,本来此时应重新取下并按照正确的安装步骤操作,却采用“直接旋转熔断器本体使熔断器上移”的冒险、激进作业方式,在扭动时高压熔断器铜帽松动,发生旋转,导致熔丝受力被拉断。而且安装后未对熔断器导通电阻进行检测,未能及时发现高压熔器损坏。 一步失误,步步涉险!可以说,是人员专业技术和经验不足,人的“失误”导致了事件的发生。 不禁问问各位同仁:这样的失误你们也有吗?
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GMT+8, 2021-12-6 20:44