记得刚毕业参加工作的时候,没技术、没经验积累,可以说是多数学生从校园走向社会所面临的普遍问题,经过一段时间一线工作,才逐渐入门并注重自己的技术积累。 刚参加工作时正好单位扩建,从完全引进第一条德国生产线到第二条生产线的设计模仿、再到后面三条自动化生产线的设计,安装,调试,正是人员短缺的时候,给我们刚毕业参加工作的学生提供了很多机会,快速的参与到设计,安装,调试中来,即使每个人都由有工作经验的老师傅带着,属于实习期,能参与安装,调试,还是能快速提高的。 刚开始肯定时跑腿、打下手开始,熟悉工作环境,师傅讲解安全注意事项, 万用表、 示波器、录波仪等设备使用,后面逐渐的开始从一些简单工作做起。 记得生产线的起点是储料系统,对整个生产线来说可以说是最没技术含量的工艺段,也就成为我们实习人员参与最多的地方。 储料是通过 伺服电机加差速励磁形成张力控制系统,拉线电位器和张力检测是形成张力闭环的反馈,记得老师傅们带我完成设备上电等初步调试,基本实现了储料系统正常工作后就去忙别的了,我在配合生产人员试用的时候发现储料系统张力变化较大,伺服电机和滑差机构频繁调整,最差的一次产品从储料架脱落,按师傅交代的几个方面先把关键的接线检查了一遍, 电源端子,伺服电机接线插头,信号插头等,没发现问题,测量伺服电机的电源,监控伺服的控制信号,都属于正常范围,用示波器看就是波动大而且没规律,按老师傅的话说属于大问题没有,可能细节没做好,查查参数是不是与参数表不一致?是不是反馈信号受干扰?是不是拉线电位器精度问题或质量问题? 这个问题一直查了2,3天,参数表对过几遍,拉线电位器换了备件,伺服电机的控制电缆、插头重新检查了几遍,都没发现问题,后来几位有经验的老师傅一起来查,发现24V的M本来有单独的 接地排,结果有一根地线被我接到了临近的 电气地排上,用我师傅的话说就是励磁机工作时会产生大量谐波,从而通过24V的M影响到 plc的测量和伺服的控制输出,结果把地线改了就真的好了。 这件事让我意识到细节的重要性,从那以后开始注意各种细节问题,对后来的技术提高有很大帮助。 |