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如题。而一旦起振后工作正常。说明开关电源出现了亚健康状态,检查(B超、CT都上了)起来,大部分器件肯定没有问题,对小部分器件也仅仅只能是怀疑,代换也不见得就能解决问题。
以我的经验来看:
一是从设计源头导致的“三大电源”,出现亚健康状态的概率较高。
何为三大:
1、启动电阻过大,530V直流供电情况下,该电阻取值一般在300k~750k之间,即满足1mA左右起振电流的提供;其实在600k~1MΩ以内,就涉嫌过大了。
2、振荡芯片供电电源内阻过大(表述可能不够准确)。一般供电是由整流后滤波直接供给的,但部分机型,非得整流后串个电阻(该阻值一般在50~100Ω)左右,这往好里说时增大了滤波时间常数增强了滤波效果,往差里说,这明明是增加了电源起振的难度啊。
3、开关管栅极电阻大,常规设计此电阻约为20~100Ω,但个别机型取值如360Ω或更大,好像某著名机型竟搞了个1kΩ!大概是想让开关管干放大器的活了。想干嘛呢,给维修界多创造就业岗位啊,谢谢啊。
遇上“三大电源”不太情愿起振干活的,我做的第一步,是将芯片供电整流后串接50~100Ω电阻先短接了再说。往往凑效!第二步,将栅极电阻并联100Ω电阻,也有效啊。第三步,减小启动电阻至500k以内,变三大电源为三正常电源,修复率就别提多高啦,基本搞定。
有人问了:这何要这么设计呢?为何以前不出这类故障呢?修了以后还会出现这类故障吗?我是三不知道。勉强回答:设计者这么做,是怕我们做维修的没饭吃吧。照顾我们吧。
对付由三大电源形成的不易起振故障,代换真的是不能解决问题,干脆做个微手术改善微循环,彻底解决问题。修复有时不能仅仅停留在“照原样代换”上,该动的地方可以换换样儿。
二还是供电芯片7脚的问题。供电滤波电容是最累的一个主儿,提供开关管的激励能源,每秒种充、放电数万次,且充、放电流还不算小,最易产生高频疲劳啊(用SER表测量内阻往往大于1Ω),得及时换班换人啊。由该电容高频失效造成的不易起振,起码占到故障率的30%吧。正常工作时,测3844B的7脚供电若为12V左右时,说明开关管已处于欠激励边缘,电源很快会出现打嗝和不易起振的故障了,这说明关键人物——滤波电容已经太累,快撑不住了啊。
三是负载有过重。负载过重不一定是负载电路有故障,如有短路故障引起的过流。负载供电电路,好的滤波电容能帮助整流二极管完成供给任务,而坏的电容,就成了电源过重的负载,在其喷液、鼓顶、炸裂之前,是很难被注意的。检查与代换这部分电容,可能会解决问题。
四是芯片本身的问题。全部没有问题,起振工作后芯片的问题也难以暴露出来。但振荡芯片也会好老化啊。开关管老化一点还真就问题不大,只要激励脉冲够劲,被动开关也就行了。芯片老了,激励脉冲软弱无力,电源起振的成功性就大大跌落。
检查其它方面无问题,这是候换换芯片也不失为一个好方法啊(一般情况下我是对乱换一气最看不上眼的)。
五是开关变压器匝间短路。变压器线圈短路电源无法起振,故障也好判断。但匝间短路故障,貌似一直还未有好的方法进行测量。短路故障轻微时,电源还能勉强起振。(某路供电电压偏低)如排除负载方面的原因,在线测线圈输出的交流电压幅度(如其它线圈对比,如5V和15V线圈对比,后者幅度应是前者的3倍),是明显偏低的。那就是变压器的问题了。
本文转载自:工控博客
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